1、 含水量高的原因
(1) 顶板附近的滤板靠近风管,中间滤板相对较远。在吹扫过程中,由于中间滤板气压不足,风压逐渐降低,浮选精煤含水量不能有效去除。
(2) 滤饼中部一次进料只能形成一层粗粒透水层。滤饼总厚度厚,透水性差,浮选精煤含水量高。
(3) 进料粒度不均匀。浮选精煤进入精煤池后,粗颗粒易沉降,导致各包水偏差较大。浮选精煤含水量不仅不合格,而且不稳定。
(4) 压吹不能同时进行,滤饼不松动。当压制时间达到一定程度时,延长压制时间对含水率的影响不明显。
浮选精煤的细颗粒组成不利于快开式隔膜压滤机脱水。
2、 如何解决这个问题
(1) 将快开隔膜压滤机的进料方式改为单面进料,解决了卸料时中心进料孔积料的问题,降低了物料堆积对浮选精矿含水量的影响。
(2) 将复合滤布改为单纤维滤布,具有强度高、不易堵塞、不易变形、孔径均匀、易于清洁再生等优点。每24小时(或停机时间)清洁一次滤布,以确保滤布的毛孔不被堵塞。及时检查、更换、修复破损的滤布,保证其完整性和可回收性,降低成本。
(3) 通过减少两端滤板的排水孔,减少了高压空气的损失,中间滤饼的含水量不会因气压的衰减而过高。
(4) 给煤300s后,压力改为20s,完成连续给煤。为了降低精煤含水量,滤饼中形成了两层粗颗粒。
(5) 浓缩槽内加入高压风管吹混,保证浮选精煤粒径充分混合,保持粒径均匀。
(6) 对快开隔膜压滤机的操作流程进行了改造,保证了滤饼的疏松性,提高了滤饼的透水性和透气性。